消防排烟系列风机
下面咱们和贵阳风机小编一起来了解一下:
风机是许多工业企业中常用的设备,而随着风机长时间的运转,经常会出现各种设备故障的问题,比如风机轴向窜动大的问题,那么这是什么原因引起的呢?该如何解决?我们一起来看看下面的分析。
风机轴向窜动大一般是轴承位出现磨损后造成的,风机在运行过程中,始终伴随着介质的冲刷、腐蚀、“挂灰”等,叶轮在一定的周期范围内便会产生动平衡失衡的现象。叶轮动平衡失衡直接导致风机工作效率降低、震动增加,那么轴承内圈和轴之间容易发生相对运动,造成轴的径向和轴向双向磨损。
还有一种情况是由于金属的疲劳磨损,轴承长期运行,不能及时更换,其运行游隙将不断增加,当游隙增大到一定程度时,设备的震动也会随之增大,加剧对轴承位的磨损。
案例介绍:
某企业的风机主轴轴承位磨损,轴径φ220mm,宽度108mm,磨损深度0.25~0.30mm,转速750r/mim转,工作温度35℃左右。为了尽快恢复生产,企业选用了索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,该技术区别于传统意义的焊接。该材料有强度高、硬度高、粘接力好的优点,同时有良好的耐温、抗化学腐蚀性能,而且该材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,化解和抵消轴承对轴的径向冲击力避免了间隙出现的可能性。
修复步骤如下:
(1)现场实测轴径数据,加工工装;
(2)用外径千分尺对轴承位进行测量,确认磨损量;
(3)使用氧气乙炔对轴承位磨损表面进行烤油碳化处理;
(4)用磨光机进行打磨,直至漏出金属原色并表面粗糙;
(5)空试工装确保抱紧无松动;
(6)用无水乙醇无死角打磨清洗表面;
(7)将SD7000脱模剂均匀涂抹至工装内表面;
(8)调和碳纳米聚合物材料SD7101H,调至均匀;
(9)将材料涂覆在所修位置,装夹工装,加热固化;
(10)拆卸工装并清理多余材料,用千分尺检查修复尺寸;
(11)安装轴承,测量游隙,完成修复。
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